第758章 破局之路(1) (1 / 2)
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嘉和纺织厂的车间里,织机轰鸣声透着疲惫。
老旧设备运转时震颤不止,棉絮在空气中浮沉,落在工人油腻的工装肩头。厂长王建国蹲在生产线旁,手指抚过布满锈迹的齿轮,指腹沾着黑褐色油泥。
刚接到的订单要求面料密度提升三成,现有织机根本达不到精度,这批货要是交不出去,工厂就得在三个月内关门。
车间角落的废弃设备堆里,几十台淘汰的老式织机蒙着厚尘。
五年前,这里还是嘉和的支柱企业,如今却成了转型最难啃的硬骨头。
王建国起身时膝盖发响,车间里的三十多个工人,平均工龄超过十五年,最年轻的也已四十出头,没人懂自动化操作,更没人敢轻易改变现状。
市政府办公楼的走廊里,工业转型专项组的文件袋堆到半人高。
张扬踩着晨光走进办公室,桌面上摊着全市传统企业清单,红笔在纺织、机械、化工三类企业名称旁画满圈。
国土局刚送来的低效用地分布图上,纺织厂所在区域被标成深红色,土地产出强度不足高新技术企业的十分之一。
“转型不是选择题。” 张扬指尖点在纺织厂的位置,声音不大却掷地有声。专项组成员围坐桌前,面前的报表显示,全市 32 家传统企业中,28 家处于产能过剩状态,19 家存在环保不达标问题,去年的平均利润率仅 1.2%,而高新技术企业的利润率高达 23%。
工信局副局长带着政策文件走进纺织厂时,王建国正在给工人发工资。
薄薄的工资袋里,现金比上个月又少了两百。
“王厂长,技改补贴政策下来了,购置新设备能补 20%,最高五百万。” 副局长把文件放在布满油污的办公桌上:“再拖下去,不仅工厂保不住,这三十多个工人也得失业。”
王建国翻开文件,手指在 “补贴” 二字上反复摩挲。
他这辈子都在跟织机打交道,最清楚这些老设备的脾性,也最害怕改变。
新设备一套就要上百万,就算有补贴,自己也得掏大半,万一转型失败,多年的积蓄就打了水漂。
“让我想想。” 他把文件推到桌角,眼神里满是犹豫。
同一时间,嘉和机械厂的车间里,厂长李志强正对着一堆报废的零件发愁。
数控机床老化导致加工精度不足,客户退回了三批货,损失超过百万。
车间主任蹲在地上,用扳手敲着生锈的机床:“老李,要不咱们也申请技改补贴?隔壁盛达科技就是换了新设备,现在订单都排到明年了。”
李志强摇头,他试过跟银行贷款,可工厂的土地抵押额度早已用完,没有抵押物,根本贷不到钱。
“转型哪有那么容易,没钱没技术,就是死路一条。” 他踢了踢脚下的零件,金属碰撞声透着绝望。
专项组的碰头会上,各部门反馈的问题集中爆发。
传统企业普遍缺乏资金、技术和人才,部分厂长思想保守,对转型心存抵触。
“不能等他们主动找上门。” 张扬合上笔记本:“分组包联企业,一对一帮扶,资金不够的,协调银行开通专项贷款;技术不足的,对接高校和科研院所;思想不通的,带他们去盛达科技、德意志产业园实地看。”
第一组帮扶人员进驻纺织厂时,王建国正在组织工人抢修故障织机。
“王厂长,我们联系了江南大学纺织学院,他们有最新的面料研发技术,还能派专家驻厂指导。” 帮扶组组长递上合作意向书:“银行那边也沟通好了,技改专项贷款年利率只有 3.8%,比普通贷款低两个点。”
王建国看着意向书,又看向车间里埋头干活的工人。
老陈是厂里的老技工,老婆常年卧病在床,孩子还在上大学;小张刚结婚没多久,房贷每个月就要还三千多。
要是工厂倒闭,这些人该何去何从?
他拿起笔,在合作意向书上签下名字,笔尖划过纸面的声音,在安静的办公室里格外清晰。
机械厂的转机来自一场现场会。
李志强跟着专项组来到盛达科技,看着自动化生产线上机器人精准操作,看着年轻的技术人员对着电脑调试程序,他的眼睛亮了。
“李厂长,你看这生产线,以前十个人干的活,现在两个人就能完成,产品合格率还能提升到 99% 以上。”
盛达科技的李洪涛指着生产线介绍:“我们当初也没钱,就是靠技改补贴和专项贷款,才咬牙换了设备。”
回厂的路上,李志强一言不发。
他算了一笔账,更换三台数控机床需要两百八十万,补贴后自己只需掏两百二十四万,专项贷款分五年还,每个月还款不到四万,只要订单能恢复,不出两年就能回本。
“明天就提交技改申请。” 他对身边的车间主任说,语气里带着从未有过的坚定。
转型的阵痛很快显现。
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纺织厂淘汰了十台老式织机,五位年龄偏大、无法适应新设备的工人面临下岗。
王建国整夜睡不着觉,他找到帮扶组:“能不能想想办法,给他们找个出路?”
帮扶组立刻对接人才公寓的物业公司和园区配套企业,一周内就为五位工人安排了安保、保洁岗位,薪资待遇与之前相差无几。
机械厂的新设备运到那天,车间里挤满了工人。
看着崭新的数控机床,大家既好奇又紧张。高校派来的技术专家手把手教学,可很多工人连电脑操作都不会,光是熟悉控制面板就花了半个月。
有两位老工人实在学不会,主动提出辞职,李志强红着眼眶给他们结算了工资,额外多给了三个月的补偿金。
问题接踵而至。
纺织厂的新设备调试时,出现了面料起皱的问题,专家排查了三天才发现是温度控制不当;机械厂的工人操作不熟练,导致第一批新产品的合格率只有 70%,客户提出了退货。
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